剛開始打印的時候,出料順暢,但是不大一會兒就不出料了,發(fā)現是擠出機問題。原來的擠出機由于是3D打印機批量打印的,精度嘛就不說了,所以自己DIY了一個湊活用的擠出機,后續(xù)驗證可以使用,大家如果覺得原來的擠出機不好用,別猶豫堅決換掉!
這種擠出機是模仿網上的結構做的,個人覺得有彈簧做蓄力機構好很多(請無視好看與否哈)
換完擠出機后繼續(xù)調試,發(fā)現打印時剛開始出料依舊順暢,但是后續(xù)就開始斷斷續(xù)續(xù)出料,噴頭最后空跑。
觀察發(fā)現擠出機在摩料,料不往前走,將擠出機送料力度變大后也是一樣,用手動送料也是如此,分析不是擠出機問題,因為出料是斷斷續(xù)續(xù)的,如果手動出料順暢的話說明是擠出機力度不夠,所以是噴頭內部問題,所以,拆!
因為噴頭的原理就是把ABS/PLA燒熱了給擠出來!但是燒熱的地方只能在加熱頭這個部分,因為如果加熱的地方太長,材料變軟就擠不出來了,所以喉管里的耐高溫的鐵氟龍管就起了很大的作用了,由于材料加熱頭溫度幾戶都在190℃以上,并且噴頭這一坨也還是會導熱的,那么Peek里面也是還需要一段耐高溫的鐵氟龍管,以防外一嘛,當我把噴頭拆下來發(fā)現,果然堵了,只能慢慢清理了
清理完之后重新安裝調試,還是和之前那樣,出出料就趴活了,這次拆開里面看,是這種情況的
分析是Peek里的鐵氟龍管內徑比喉管里的鐵氟龍管外徑大,這樣在打印時,回抽料的時候就把喉管里的鐵氟龍管拉進Peek里的鐵氟龍管里了,隨著不斷地進料和出料,這兩個管子的銜接處就堆積了這么一坨東西,之后就堵了,之后在網上重新買適合自己打印材料的管子,再次安裝,上電,調試,哦耶!還是堵頭,從頭到尾在分析一下,覺得添加個噴頭散熱風扇試試呢,一番折騰后,終于是 不!堵!頭!了~~~~
綜上所述,貼一張噴頭內部結構圖(只求神似,不求形似哦)
這種噴頭內部結構大體這樣,特別需要注意
1.Peek和喉管里面一定要有耐高溫鐵氟龍管,不能沒有,因為容易堵頭!
2.耗材直徑和鐵氟龍管的直徑是否對應,萬萬不可3mm配1.75mm,因為容易堵頭!
3.鐵氟龍管在Peek里面不能來回竄動,因為容易堵頭!
4.整個噴頭在打印時最好再配合一個散熱風扇輔助,否則容易堵頭!